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制蜡行业中真空技术的应用
发布时间:2017年09月11日    点击次数:    作者:石英仪器
  传统的蜡烛是在非真空条件下制作,会出现许多缺陷,比如内部气泡多,表面处理不好等。这时候可以通过真空制蜡来解决这些问题,真空制蜡是一种新型的制作工艺,制作出的产品可完全燃烧,燃烧时无烟无尘,燃烧过程和熄灭时无异味,满足了人们对清洁无污染的生活的需求。

  真空制蜡中出现的问题及解决方法:

  真空管路及泵被凝固蜡液堵塞。

  解决办法:改进电控及真空管路结构。通过改进PLC 程序,控制主抽阀在抽真空初期阶段,间歇性开启。一段时间后,常开主抽阀。具体间歇时间需要进一步测试;同时改进过滤器结构,加大容积;在过滤器顶部吸气,在过滤器上方1/5 处增加过滤网材料、中间部位进气(进气管沿过滤器内壁切线方向,向下倾斜10°角进入过滤器)。

  实验中我们还发现,真空管路存有少量蜡液,在自动进料时,罐内会产生大量的气泡,浇注不理想。蜡液换颜色时是否需要清洗,设备结构上,两侧踏板平台无防护围栏,在平台上不能从观察窗观看罐内情况。解决办法:继续修改PLC 程序,增加一套预抽真空的功能, 间歇性开启主抽阀。20min 后,自动切换成常开启主抽阀;同时调整过滤器吸气与进气口方向,设置为过滤器上部排气、底部进气。这样需要将过滤器真空泵端调整到上端、主抽阀端调整到下端,再向下延长过滤器。进一步改进自动进料的装置操作,使得在需要进料时,开启分压放气阀,以降低吸力,因为吸力过大,罐内会产生大量的气泡,严重时会堵塞真空管路设施。(培训操作者注意这部分操作!)由于脱气浇注炉内的蜡液最好往生产线上的模具里浇注,所以本系统关键点在于阀门的温度是否与罐体温度一致,经过市场调研,选择带夹套加热的阀门。实测该阀门阀体部分温度满足要求,而阀口部分温度稍低,可用增加加热棒与热电偶解决。只要温度一致,就能使石蜡液体流动性良好,又不破坏材质。在采用导热油加热过程时,设备方面需要考虑的问题也不少,因为受空间限制,阀门及泵部分需要螺纹连接,不适合导热油密封。经过技术人员与工人师傅努力,采用聚四氟乙烯端部密封,圆满的解决了这一问题。浇注口只用于放出原料,不直接浇注产品;由于高温时液体原料放出速度较快,无需清洗。改进设备结构:在两侧平台上增加围栏;在平台上增加一层脚踏板。

  操作自动化主要由电控系统及里面的PLC 完成,如下图,电控面板上有操作按钮,电控柜里面有PLC, 将手动操作时总结出来的工艺曲线时间,转化成程序输入到PLC 里面。完成后,只要操作者一按按钮,余下的动作自动完成,这样只要一个操作者,便可以操作三台设备。

  实验所遇到的技术难题还有,3 号脱气浇注炉提升罐盖时,电动机表现为动力不足,无法驱动吊件上升;机械开关罐盖装置的限位开关安装效果不稳定,特别是上限位;搅拌机中轴输料器,提升原料效果不好,提升量极小;解决办法:将罐盖提升滑轮重新机械加工,保证运转间隙大,克服偏心阻力;调整上限位行程开关位置;将搅拌机中轴输料器拆下,调整角度与间隙,使输料器与外筒间隙均匀,重新装上;拆真空泵,更换动密封,而动密封损坏的原因为香精腐蚀作用太强,真空泵的密封材料应全部换成氟橡胶;重新装好后,真空泵运转正常。

  在操作中所遇技术问题,真空脱气浇注炉安装到生产线上后,配合不好。制造成本高。解决办法:在浇注方面又增加了美国浇注保温箱,完成后续浇注过程,产品达到要求。同时在制造上降低制造成本,发挥各厂优势,尽量使用原有生产线,缩短制造工期,同时,积极做申报专利工作,尽快占领市场。整套制蜡生产线除了有真空浇注设备,还需要配一台加热去表面气泡装置,如图7,在真空脱气炉下面:

  在收集了相关的基础资料的基础上,通过对青岛金王制蜡生产线中的真空脱气浇注炉的设计制造,安装调试,并多次改进,制造出满足用户要求的设备,大大提高了生产效率,降低成本,可做到批量生产,并且生产线已远销越南等国,受到用户的好评。
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